我公司技術(shù)人員通過對現(xiàn)場損壞補償器的勘查,分析結(jié)果如下:補償器的失效形式為未設(shè)置好固定支座和補償器拉桿部位的內(nèi)側(cè)螺母未松動,兩方面從而使得補償器不能正常運動而造成的損壞。
從管道固定支架的安裝形式可以看出,現(xiàn)場固定支架沒有真正意義上起到固定管道的作用,從而使得整條管線進(jìn)行整體滑移。固定支架結(jié)構(gòu)形式與導(dǎo)向支座起的作用大致相同。
正常情況下導(dǎo)向支座是起一個限制橫向位移和使得管線沿軸向方向運動的作用。然而從現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),導(dǎo)向支座已經(jīng)產(chǎn)生明顯劃痕,說明導(dǎo)向支座跟隨管道進(jìn)行了一起滑動,從而證明固定支座沒有起到固定管道的作用
(滑動支座已經(jīng)變成斜板)
焊接時要滿焊,因推力過大,將導(dǎo)向支座與槽鋼已經(jīng)分離(焊接不牢固)
由于管道轉(zhuǎn)彎部分固定支座安裝的不正確,使得本應(yīng)該成為兩段獨立管段的直管段,成為了 L型管段。按設(shè)計圖集上此處的補償器設(shè)計只有軸向位移。但現(xiàn)場的工況環(huán)境,此位置的補償器收到軸向和橫向雙方向的位移,使得補償器已經(jīng)外殼變形嚴(yán)重。
由于管道流通介質(zhì),溫度急劇升高,管道進(jìn)行熱膨脹,勢必會讓膨脹節(jié)進(jìn)行壓縮補償。打開管道保溫層,可以看到補償器內(nèi)側(cè)的螺母沒有松動,從而限制了補償器的位移。由于內(nèi)應(yīng)力急劇集中,內(nèi)壓推力得不到平衡,將補償器拉桿部分推彎,直至拉段 。
拉斷補償器拉桿后還是有熱位移,應(yīng)力不斷增加,使得補償器內(nèi)部的平衡波損壞,油浸入到平衡波內(nèi),當(dāng)內(nèi)部油存有_量的時候,受熱擠壓補償器時,便會擠壓出熱油。(我們看到流出的熱油,便是這樣造成的)
解決辦法:
1、 設(shè)計院根據(jù)管道受力情況計算固定支座的大小,設(shè)計一套合理方案。現(xiàn)場根據(jù)設(shè)計院的參數(shù)制作安裝固定支座,以固定管道,限制管道位移。使得補償器起到真正的補償作用。
2、 檢查所有補償器,將內(nèi)側(cè)螺母全部松開,松開距離為內(nèi)側(cè)沒有螺紋的地方(即_位移量)。注:外側(cè)螺母不松動。
3、 已經(jīng)損壞的補償器,如果小孔處有油不斷噴出,先將小孔處堵死即可。(建議大修時全部更換補償器,因為補償器已經(jīng)損壞,并且管道現(xiàn)在不是平行于管道軸線,管道本身已經(jīng)彎曲)。小孔處沒有油泄露出情況的,_不要把孔堵住。沒有漏油證明內(nèi)部平衡波紋沒有遭到損害。平衡波內(nèi)部是真空的,預(yù)留小孔是為了補償器伸縮時外界大氣壓與補償器內(nèi)部壓力相通平衡的作用。
4、 將已經(jīng)彎曲的限位拉桿去除掉,以免碰觸到波紋,劃傷波紋,造成更大的泄露。
5、 有一處補償器安裝位置距離過近,一個補償器已經(jīng)安裝到固定管架上,此處要綜合管道補償器的安裝位置和補償器的安裝距離,加強(qiáng)設(shè)計固定支座。
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