換熱器膨脹節(jié)試壓開裂的原因分析以及對(duì)策
某換熱壓力容器的單波U型膨脹節(jié)在設(shè)備水壓試驗(yàn)中層耐壓至1.14MPa,然后泄壓至零,停留6小時(shí)之后再次升壓至1.0MPa時(shí),卻發(fā)生了開裂泄漏。改膨脹節(jié)是由一個(gè)圓筒體內(nèi)壓脹形成形,只有一條縱焊縫,波之間沒有環(huán)焊縫。下邊一起來分析一下原因以及解決對(duì)策。
原因分析
1.工藝過程
該膨脹節(jié)是傳統(tǒng)工藝技術(shù)制造的普通產(chǎn)品,膨脹節(jié)制造廠也有成熟的工藝和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。工藝流程是:下料—卷圓—組焊縱縫—RT檢測(cè)—組裝模具—液壓成形—外管檢測(cè)—拆?!獧z驗(yàn)—端部破口加工—酸洗鈍化—包裝。酸洗采用HCL+HNO3+膨脹土+水。因此存在腐蝕介質(zhì)氯離子,含量只有10ppm。
2.試驗(yàn)應(yīng)力
該容器立式運(yùn)行時(shí)波中不會(huì)存留殘液,膨脹節(jié)波峰不設(shè)排氣口。該容器制造時(shí)臥壓試壓,波峰上部未排凈的空氣在水壓作用下被彈性壓縮,使波峰局部承受短時(shí)的動(dòng)態(tài)內(nèi)壓,但是膨脹節(jié)開裂處位于波峰下部,因此主要是整體內(nèi)壓致使波峰存在拉應(yīng)力的條件。
對(duì)策及效果
這次膨脹節(jié)開裂事故發(fā)生在設(shè)備制造出廠前的耐壓實(shí)驗(yàn)中,沒有造成二次事故和更大的損失。根據(jù)前面的推斷,在原來工技術(shù)基礎(chǔ)上,采取以下技術(shù)對(duì)策。
1.該膨脹節(jié)以及同批次訂購的膨脹節(jié)報(bào)廢
2.建議膨脹節(jié)制造廠對(duì)每批奧氏不銹鋼材料增加金相檢驗(yàn)。
3.成型后的酸洗膏中嚴(yán)禁使用鹽酸
4.酸洗鈍化后的膨脹節(jié)在卸下外邊包圍的模具之后進(jìn)行水壓試驗(yàn)。
5.水壓試驗(yàn)后的膨脹節(jié)內(nèi)、外表面進(jìn)行_PT檢驗(yàn)。
新的制造工藝確保了膨脹節(jié)的質(zhì)量,膨脹節(jié)組焊到設(shè)備中經(jīng)水壓試驗(yàn)檢驗(yàn)合格,設(shè)備在裝置中運(yùn)轉(zhuǎn)正常。